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据说,拥有这款设备的商砼站老板都乐开了花

潜心铸就精品 合力奉献至诚

潜合自动化

 

某商砼吴总

前段时间老王的商砼站因环保问题被关闭整改了。

某商砼李总

环保问题刻不容缓,然后获取站内精准的进、耗、存数据是给商砼站提出的新的课题,软硬结合,各司其职。

 

某商砼吴总

可 不就是嘛,现在都在选择更好的商砼管理系统,质量更可靠,级配更合理。我们现在使用的就是潜合自动化的料位测量系统+安全上料系统+ERP系统,优点不言 而喻,它具有完整的测量、上料、盘点、进耗存数据整合功能。大大提升高站里的生产效率和获取精准的数据。可省了不少心呢!

某商砼李总

走走走,去生产线上看看去。

 

随着房地产业的发展,城市的商砼站大规模的建设,达到了省会城市100家以上,地市级城市30家以上的规模,但由于监管受限,引发了大量的问题,归结为四:

1、一个双机组的搅拌站1年时间1000多吨水泥找不到地方了。

在商砼站,一个双机组的搅拌站1年时间内有1000吨左右的水泥“丢失了”,丢到哪里了?众多的猜疑,也引发了很多的管理问题。

物 料入仓时是经过地磅称量的,地磅的精度在±1%,是满量程的±1%,也就是说一个100吨的地磅引起的误差可能是2吨,每次40吨水泥进来,就可能误差 0.8吨;出料采用增量称,尽管采用了一些称重算法,但往往效果不佳,每次称量的误差也在100KG左右,每天下料若干次,引起的称量误差就更大了,就这 样,1000吨水泥没有了。

2、粉尘排放及污染问题

商 砼站在建设初期,为了防止气力输送过程中“冒仓”,在仓顶安装了“安全阀”,在仓满时,安全阀动作,大量水泥或粉煤灰通过“安全阀”泄压,达到防止仓顶 “掀顶”事故。但同时大量的水泥或粉煤灰外泄到空气中,引发粉尘污染,且料仓高度均在15-20米以上的高空,粉尘飘逸面积大,对城市的空气造成了较大面 积的污染。

无数教训证明在商砼站生产过程中,对仓内存量的预期可以减少“冒顶”事故的发生。

3、节能、降耗问题

在生产过程中,由于仓容存量一直是困扰商砼站管理的一个显著问题,磅房操作工不断的到现场,通过“敲锤”的方法获取料位,决定是否送料,送料多少的问题。浪费了大量的人力,且磅房人员一直处于恐慌之中,因为“冒顶”是要罚款的。

一次冒顶事故,损失的水泥在2吨左右,清理冒出的水泥需要人工到仓顶进行,浪费人力、财力。

4、安全生产隐患问题

目前的仓内存量测量,流行的方法是在仓顶绑一根绳子,绳子上绑一个“铁锤”,人工通过绳子调整铁锤位置,通过摆动绳子进行敲击,获取物料平面的位置,该方法由于绳子在户外,老化后断裂,造成“铁锤”落到头顶,引发安全事故。

料位测量系统

重锤式料位计

现场安装视图

现场模拟安装图

安全上料系统

安全上料系统以磅房为中心,集上料仓分配、安全上料阀控制、料位阻旋报警、料位计报警、上料前上空值显示、电子物料标识牌为一体,彻底省去“两把锁”,从管理上根除“打错料”失误,实现真正的节能降耗。

安全上料模拟安装图

商砼ERP系统

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